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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:許銘浩
研究生(外文):Ming-Hao Hsu
論文名稱:由客訴資料探討積層陶瓷電容器印刷製程的不良分析及良率改善研究
論文名稱(外文):Defect Analysis and Yield Improvement Study for the Printing Process of Multi-layer Ceramic Capacitors Using Customer Complaint Data
指導教授:陳慧芬陳慧芬引用關係
指導教授(外文):Hui-Fen Chen
學位類別:碩士
校院名稱:中原大學
系所名稱:工業與系統工程研究所
學門:工程學門
學類:工業工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:61
中文關鍵詞:積層陶瓷電容器印刷製程實驗設計
外文關鍵詞:Multilayer ceramic capacitorexperimental designPrinting processMinitab
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各類電子商品在求新求變之際,尤其著重導入輕薄短小,與低耗能發展的趨勢。積層陶瓷電容器對更小的0201英吋元件的需求量大增,在縮小元件尺寸的同時卻又要有更高的電容量,造成在生產的良率較低,並且有較高的市場不良返品比率。對於不良模式之電量偏低是內電極層的收縮程度以及偏移量過大導致,關鍵影響作業為內電極油墨印刷製程。

本技術報告以W公司為例,探討MLCC 0201/X5R/0.1uF/6.3V產品的內電極油墨印刷製程參數設定問題,目的是提昇良率、降低生產成本與客訴頻率。評估製程參數時,所使用的績效指標有印刷均勻度與印刷圖形寬度之離標值兩個。在不購置新機具與提高成本的前提下,決定採用的實驗方法為2n實驗設計,利用失效分析與特性要因圖選定的重要因子為刮刀角度、刮刀硬度、內電極鎳膏、印刷網版,以及網間間距,經由專業製程工程單位針對每個因子設定高與低兩個不同之水準,藉由各因子與水準排出的生產參數實驗組合來進行實驗。

本技術報告利用統計軟體Minitab來進行25分析,找出顯著因子之印刷網版與網間間距的主效應顯著,且彼此之交互作用也是顯著的。最後再將分析後的實驗組合透過製程工程單位專業的判定,以較低成本以及生產成功率高為基礎下,選定一組印刷製程最佳生產參數條件。即刮刀角度為高水準之80°、刮刀硬度為高水準之65°、內電極鎳膏黏度為低水準之13000cps、印刷網版為高水準之640個,與網間間距為低水準之2mm,可以使印刷製程的電性篩退率(即不良率)由16%降至6%,進而使全體製程的良率提升10%,並且成本約降低每年NTD 4,248,000,達到製程改善與參數最佳化的實驗結果。
Various types of electronic products focus on particular emphasis on the import compact size and low power consumption trend at the novelty change the occasion. The smaller 0201 inch components of Multilayer ceramic capacitor are under increasing demand. Low yield of production and high field return rate are occurred while reduce in size but have higher capacitance. Low power consumption of non-performing model is the degree of contraction of the inner electrode layer and offset excessive lead, the key process is the electrode paste printing process. The defect mode of low capacitance is caused by high degree of contraction and offset of the inner electrode layer.
In this technical report, set the W company as an example to explore the electrode paste printing process parameter settings of the MLCC 0201/X5R/0.1uF/6.3V product. The purpose is to improve yield, and reduce production cost and customer complaint frequency. Assessment of process parameters, the performance indicators used the printing uniformity and Minus standard values of printing pattern width. Under the premise of not purchase new machinery and raise the cost, decide to using 2n experimental design as method. Use the failure analysis and Cause &; Effect diagram to choose the key parameters as angle of scraper, hardness of scraper, inner electrode nickel paste, print screen, and spacing of mesh. Through the professional process engineering set for each factor as different levels as high and low then arrange the experimental combination experiments by every factors and levels.
The technical report uses the statistical software Minitab to proceed 25 analysis to identify the significant factor of the printing screen gateway spacing which are with main effects and mutual interaction are significant. Finally, perform the analysis of experimental combination of professional judgment through the process engineering units based at the lowest cost and the production of a high success rate to select a printing process best production parameter conditions. angle of scraper, hardness of scraper, inner electrode nickel paste, print screen, and spacing of mesh. The scraper angle for a high standard of 80 °, scraper hardness for a high standard of 65 °, the viscosity for the inner electrode of nickel paste for the low level of 13000cps, printing screen for high standards of 640 and mesh spacing for the low level of 2mm can reduce the printing process electrical sorting out rate (defect rate) from 16% to 6%, and thus improve the whole process yield improvement for 10%, and reduce the cost about NTD 4,248,000 every year to achieve process improvement and the experimental results of parameter optimization.
摘 要 I
ABSTRACT II
誌 謝 IV
目 錄 V
表目錄 VII
圖目錄 VIII
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 研究問題定義及研究目的 3
1.3 研究流程 4
1.4 研究成果 5
1.5 技術報告架構 6
第二章 文獻探討 7
2.1 印刷製程參數最佳化方面 7
第三章 積層陶瓷電容器之印刷製程介紹與現況分析 10
3.1 積層陶瓷電容器(MLCC) 的基本介紹 10
3.2 印刷生產流程 12
3.3 印刷製程設備介紹 14
3.4 現況分析 19
3.5 積層陶瓷電容器的績效指標實驗數據收集 20
第四章 研究方法 22
4.1研究範圍 22
4.2實驗流程規劃 22
4.3 失效原因分析 23
4.4 特性要因圖 26
4.5 評估重要因子 28
4.6 實驗設計方法(25) 29
第五章 最佳參數值的選擇 32
5.1 實驗結果分析 32
5.1.1 各因子之主效應的探討 32
5.1.2各因子間交互作用的探討 36
5.2 最佳實驗組合的選定 37
第六章 新舊方法比較的效益評估 40
6.1選定最佳實驗之中量生產評比與製程變異降低 40
6.2良率與成本的評估 41
6.3客訴狀況與頻率分析 43
第七章 結論與未來研究方向 44
7.1結論 44
7.2未來研究方向 45
附錄一 實驗配置表 46
附錄二 實驗數據-兩個績效指標 48
附錄三 殘差分析 53
附錄四 25實驗設計的估計效應 55
附錄五 改善前、後之樣品電容值量測數據 59
參考文獻 61
表目錄
表4-1 重要因子評估表 29
表4-2 各因子不同水準之數值 30
表5-1 因子間不同水準對應值 36
表5-2 較佳實驗組 38
圖目錄
圖1-1 客訴案件統計 2
圖1-2 研究流程 5
圖3-1 MLCC的結構圖 11
圖3-2積層陶瓷電容器製造流程 12
圖3-3 印刷作業流程 13
圖3-4 印刷機本體設備 14
圖3-5 滾墨機 14
圖3-6 印刷網版 15
圖3-7 刮刀 15
圖3-8 回墨刀 16
圖3-9 進料處 16
圖3-10 收料處 17
圖3-11自動加墨機 17
圖3-12二維印刷品質量測儀 18
圖3-13刮刀、回墨刀、網版及薄帶之相對位置圖例 19
圖3-14 取樣位置圖 20
圖4-1 實驗流程 23
圖4-2 製程不良模式與不良率統計圖 24
圖4-3 有效電極面積示意圖 25
圖4-4 切割後良品與不良品示意圖 26
圖4-5 印刷品質不良之特性要因圖 26
圖5-1印刷均勻度-Normal probability plot 33
圖5-2印刷均勻度-Main effects plot 34
圖5-3印刷圖形寬度-Normal probability plot 35
圖5-4印刷圖形寬度- Main effects plot 35
圖5-5印刷均勻度-Interaction Plot 36
圖5-6印刷圖形寬度-Interaction Plot 37
圖6-1 改善前、後的電容值分佈 41
圖6-2 改善前與後之Boxplot 41
圖6-3 改善前後之篩退率以及良率的比較 42
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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