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研究生:黃柏嘉
研究生(外文):Bo-Jia Huang
論文名稱:最佳實驗設計與DEFORM分析在抽線成形之應用
論文名稱(外文):Application of Design of Experiments and DEFORM Analysis in Wire Drawing Process
指導教授:鄭芳松
指導教授(外文):Fang-Sung Cheng
學位類別:碩士
校院名稱:國立虎尾科技大學
系所名稱:機械與電腦輔助工程系碩士班
學門:工程學門
學類:機械工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2016
畢業學年度:104
語文別:中文
論文頁數:61
中文關鍵詞:Design Expert實驗設計法DEFORM有線元素分析法抽線製程
外文關鍵詞:DEFORM2DDrawingDesign Expert
相關次數:
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傳統之抽線製程設計與規劃通常以經驗配合抽線眼模負載公式來訂定眼模半角以及道次縮減率,並且在抽線過程中無法取得每站之抽線負荷、線材應力及模具承受應力等參數之回饋,導致很難由最終結果來判斷製程規劃設計是否正確,同時也很難縮短開發時程以增加產業競爭力。
有鑑於此,本研究以Design Expert軟體針對抽線製程之需要參數及因子進行實驗設計以減化模擬次數,並以DEFORM有限元素分析軟體進行抽線製程模擬出結果,再輸入Design Expert進行最佳化設計的實驗參數,最後以自行開發之抽線試驗機台進行實際實驗驗證。本研究以碳線為實驗材料,選擇抽線速度、眼模半角、眼模定徑帶長度、眼模縮減率為製程因子,應用一階反應曲面法進行抽線成形眼模溫度及負載與製程因子關係之探討,並以實際抽線實驗進行抽線效率最佳化參數預測值以及模擬準確性的確認。
研究結果如下:(1)抽線效率最佳化參數結果為眼模角度14度、定徑帶長度3.25 mm、道次縮減率19.59%、速度81.68mm/s,預測結果為平均拉力712.9 Kg、眼模溫度為52.63℃;(2)將此最佳化參數以DEFORM進行模擬,結果平均拉力為712Kg(0.12%)、眼模溫度為54.2℃(2.98%);(3)最後進行最佳化參數之實際抽線實驗,結果為平均拉力為750Kg(1.41%)、眼模溫度為55.3℃(0.13%) 。由以上結果可知以實驗設計法搭配有限元素分析進行抽線製程的參數設計規劃,可準確且有效率的縮短實驗時程及實驗成本。


Tradition pumping line process design and planning usually experience with the pumping line Dies load formula to set eye model half-and pass reduction rate, and the pumping line process can not be achieved at every station of the pumping line load, wire stress and die bear feedback and other parameters of the stress, makes it difficult to determine the final result of the planning and design process is correct, but it is difficult to shorten development time in order to increase industrial competitiveness.

For this reason, this study Design Expert software for experimental design pumping line process parameters and the need to reduce the factor of the number of simulations, and finite element analysis software DEFORM line be drawn out process simulation results, and then enter Design Expert optimum experimental parametric design, and finally to develop their own line of test pumping machine actual experiments. In this study, carbon wire as material, select the pumping speed, eye mode half-width, eye mold bearing length, eye mode reduced rate of process factors, the application of a first-order response surface methodology was evacuated wire forming eye mold temperature and load and process to investigate the relationship between the factor and the actual pumping line experiments confirm the efficiency of pumping line parameter optimization and simulation accuracy of the predicted value.

The results are as follows: (1)Optimize the efficiency of pumping line parameter results for eye pattern 14 degrees angle, bearing length of 3.25 mm, pass reduction rate of 19.59%, rate of 81.68mm / s, the average forecast results for Rally 712.9 Kg,Die temperature of 52.63℃; (2) this optimized parameters DEFORM simulation, an average pull of 712Kg (0.12%), eye die temperature of 54.2℃ (2.98%);(3) the final optimized the actual parameters of the pumping line test, the result is an average tension of 750Kg (5.2%), eye die temperature of 55.3 ℃ (5.07%). From the above results to experimental design with finite element analysis pumping line design and planning process parameters, accurate and efficient test process and shorten test time cost.




摘要......i
Abstract......ii
誌謝......iv
目錄......v
表目錄......vii
圖目錄......viii
第一章、緒論.......1
1.1 前言......1
1.2 研究動機與目的......2
1.3 研究方法與步驟.......2
1.4 論文總覽......2
第二章、文獻回顧......4
2.1 抽製成形文獻回顧.......4
2.2 金屬成形軟體 DEFORM2D 文獻回顧......5
2.3 實驗設計與統計設計文獻回顧.......5
2.3.1 實驗設計與基本原理.......6
2.3.2 因子和水準及範圍的選擇......7
2.3.3 基礎統計方法......7
2.3.4 變異數分析.......9
2.3.5 反應曲面法......9
第三章、實驗設置......11
3.1 Design Expert 實驗規劃......11
3.1.1 反應變數......11
3.1.2 因子和水準範圍......11
3.1.3 實驗設計的選擇......12
3.2 DEFORM2D 抽線成形實驗模擬步驟......12
3.3 抽線成形驗證實驗方法......13
3.3.1 實驗材料與模具......13
3.3.2 實驗設備......14
3.3.2 實驗步驟......16
第四章、實驗結果......18
4.1DEFORM2D 模態分析結果......18
4.2Design Expert 實驗分析......19
4.2.1 Design Expert 平均拉力實驗分析結果.......23
4.2.2 Design Expert 模具溫度實驗分析結果......26
4.3 最佳化製程參數......33
3.3.1 模具壽命最佳化製程參數.......33
3.3.2 效率提升最佳化製程參數......36
第五章、結論與未來展望.......39
5.1 結論.......39
5.2 未來發展方向......40
參考文獻......41
附錄 A ......43
附錄 B ......49
Extended Abstrac......54
簡歷......61

[1]凌岳銘,2014,定剪摩擦下以模具旋轉抽製線材成形參數最佳化研究,高苑科技大學扣件產業技術整合碩士學位學程碩士論文
[2]粘世偉,2014,應用實驗設計與統計分析於工具機主軸,國立國立虎尾科技大學機械與機電工程研究所碩士論文。
[3]張家毓,2012,鎂合金螺絲抽製及打頭製程之研究,國立中山大學機械與機電工程學系研究所碩士論文
[4]洪典裕,2012,冷加工率對碳鋼線材冷鍛性質之研究,高苑科技大學機械與自動化工程研究所碩士論文
[5]蘇展志,2010,封裝製程中黏晶脫層問題之研究,明新科技大學精密機電工程研究所碩士學位論文
[6]黃佩婷,2010,鋼箔基板之鑽孔加工製程穩定度與參數最佳化研究,明新科技大學精密機電工程研究所碩士學位論文
[7]蔡秉訓,2008,特殊合金抽線眼模之最佳化設計,國立成功大學碩士論文
[8]曾竹毅,2008,矩形材淺抽成形之眼模半角選定與其變形不均分析,國立國立虎尾科技大學機械與機電工程研究所碩士論文
[9]余尚翰,2007,金屬微細線材伸線之多道次製程分析,技術學刊 第二十二卷 第二期
[10]古建元,2007,BGA封裝迴焊製程之最佳參數研究,明新科技大學精密機電工程研究所碩士學位論文
[11]邵順裕,2006,冷間表面精抽不均勻變形之CAE分析,南台科技大學機械工程研究所碩士論文
[12]魏子夏,2005,實驗設計應用在製程最佳參數之研究一以不繡鋼超細線為例,南臺科技大學高階主管企業碩士班碩士學位論文
[13]莫畏,2010,鈦材塑性加工技術,冶金工業出版社
[14]黎正中 唐麗英,2015,實驗設計與分析,高立圖書


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